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◤ 於.此.道 ◥ |
EMI 雙色蓋子誕生記(中) 文╱Mike Li黎廣聰/CACT線裝事業處設計工程 |
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上期有敘述到,為了爭取上游的訂單,開發一體式,是否能如願以償呢?請看這回分解。
俗話說:人生不如意之事十有八九,這句話也應驗在了這個一體式的設計上,第一次試模,就給失敗擊出潰不成軍,壓力太大,成型壓力達到了25Mpa,輕易的把蓋子壓破了,最好的狀態如下圖所示:
在蓋子產生裂紋之前,紅色的軟膠成型不飽滿,心情受到重重的打擊,最可惡的是,竟有人「臨陣退縮」當逃兵,放言:「我都說過不行的啦……」,「這是不可能的嘛……」,諸如此類。想說不行,誰都會,也很容易,但此人無價值,想想當初無知的人也是說:「不過能有電燈」「不可能上太空……」,現在看看美國的探測器都奔到火星上去了。所以我要說,想要一個企業走在前頭,就要減少那些老說「不行、不可能…:的人」,要多找些能提出「如何才行,如何才會做得更好的人」。
T1-1:成型壓力為 25Mpa
順道再瞭解一下品質狀況,看看是否有產生有傷雅觀的熔接痕:
經過以上分析比較:
此次對大家還是起到鼓舞的作用,可心情更抽緊了,我們已使出第一板斧了,受阻;如可出第二招呢...?把產品整天放在手裡看,看多了發現,上下兩條連接帶,不是同時熔接,每人產品都是上蓋先熔接,並且是相關長一段時間後,再到下蓋。在上面的模流分析可是兩個同時熔接,把它提出來時,有人不以為然,以不可能為理想為由搪塞,但是他就不想想為什麼老是上蓋熔接,而不是下蓋先?我提出這是因為排氣不良造成,因為下蓋是一個大面平,模腔也是一個大平面,而上蓋有很多美工槽,即相當是一個小平面,排氣自然更好,可模具製作都人絕不認同此解釋,只好作罷;再提出再新增一個進膠口,形成3進膠口,雙給一句不可能的話頂回,其實我心裡有數,知道這一定可以做到,嘴裡不說,心裡直搖頭...且再看吧...;那批搞模具的,提出加大新開的進膠口,可有望改善,這次輪到我大喊這是不可能的事...,看到他們失望的表情,只好讓一步,先測試看看吧!
一成型,真的是烏煙樟氣,不費吹灰之力,成型之力就把蓋子擊得四處潰散了,只好趕緊收隊,趕緊找時間召集重新定改善策略方向:
努力的調一番機還是不行,此次成型最大的進展是成型飽滿,可惜過了頭,蓋子了變形(還好沒破,只是有一條裂紋,這種感覺就是重重摔了一跤,半響反應不過來。 2007/4/19 |
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